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第528章 皮带跑偏撒料 绞龙轴承异响(第1页)

天刚蒙蒙亮,王师傅、李伟、刘波就到了维修间。

开窗通风,扫地擦地,把工具柜打开清点。扳手、套筒、梅花扳手、开口扳手、手锤、锉刀、撬棍、扁铲、黄油枪、卷尺、水平仪、轴承、油封、三角带、螺栓、螺母,一样样摆好,擦干净,等着车间来人报修。

七点半,配料车间的工人急急忙忙跑进来:“王师傅!配料皮带跑偏了,料撒一路,再跑下去要堆死了!”

王师傅拎起撬棍、扳手、卷尺,李伟拿上备用轴承、油封、螺栓,刘波带上撬棍、铁锹、扫帚,三人快步往配料车间赶。

到地方一看,上层皮带往一边偏,料一上去就往侧边撒,地面已经堆了一小堆。皮带机架有点歪,托辊不转,滚筒上粘料,张紧装置松垮。

王师傅先把皮带机断电挂牌,防止突然启动。

“清滚筒、调托辊、紧张紧、校机架。”

刘波用铁锹把地上撒的料清走,再用扁铲把传动滚筒、改向滚筒上粘的硬料铲干净,不平整的地方锉平。李伟逐个检查托辊,不转的换掉,歪的摆正,卡滞的加油疏通。王师傅用卷尺量中心线,撬棍校正机架,调整前后张紧螺杆,把皮带松紧度调合适。

处理完送电试机,皮带慢慢启动,走得笔直,不跑偏、不撒料,运行平稳。

刚收拾好工具,提升机那边又有人喊:“维修师傅!提升机声音不对,咔咔响,料提不上去!”

三人立刻赶过去。提升机机壳嗡嗡响,链条抖动,料斗晃动厉害,底下链轮磨损,链条松旷,轴承热,底部积料太多,卡着料斗。

王师傅断电挂牌。

“清积料、紧链条、换链轮、加油、查轴承。”

刘波打开底部检修口,把积料清干净。李伟拆下端盖,检查轴承,磨损的换掉,加满黄油,校正链条松紧度。王师傅检查磨损的链轮,能修的修,不能修的换新,校正料斗,把松动的固定螺丝全部紧固。

装好送电,提升机运转平稳,没有异响,料斗上料顺畅,不再卡顿。

还没走出几步,粉料车间又来人:“绞龙不动了,转得慢,还烫,料送不过去!”

三人直奔绞龙现场。这台螺旋输送机外壳烫手,转动吃力,有闷响,出料口几乎不出料。拆开端盖一看,螺旋叶片变形,轴头轴承磨损抱死,中间吊轴承卡死,筒内积料结块。

“清结块、校叶片、换吊轴承、修轴头、加油封。”

王师傅负责调整主轴、找正中心。李伟拆吊轴承、轴头轴承,全部换成新的,装上新油封,加足黄油。刘波用扁铲把筒内结块的料铲碎,清出筒外,把变形的螺旋叶片校正、焊牢。

清理安装完毕,合上端盖送电。绞龙转动轻快,出料均匀,外壳不再烫,输送恢复正常。

快到上午十点,包装车间又喊:“包装机下料忽快忽慢,称不准,包重不稳!”

三人赶到包装机旁。下料口忽堵忽通,震动器力度不够,计量传感器松动,气缸动作迟缓,气路压力不稳。

“通下料口、调震动器、紧传感器、校气缸、稳压。”

李伟疏通下料口,调整震动器偏心块,加固传感器线路和固定座。刘波检查气路分水滤气器,放水、加油,调整压力。王师傅校正气缸行程,紧固各个接头,把松动的部件全部拧紧。

试机几包,重量稳定,下料均匀,包装度恢复正常。

中午送饭到现场,三人蹲在车间门口,快吃完,歇十分钟,喝口水,拿上巡检本和工具包,开始下午全厂巡检。

先把上午修过的配料皮带、提升机、绞龙、包装机挨个看一遍,电流正常、声音正常、温度正常、没有跑冒滴漏。

走到煤料仓,仓壁粘料,下料不畅。打开仓壁振动器,力度不够,螺丝松动。重新紧固,加防松垫片,振动正常,下料顺畅。

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